110kV变电所典型事故分析

来源:本站
导读:目前正在解读《110kV变电所典型事故分析》的相关信息,《110kV变电所典型事故分析》是由用户自行发布的知识型内容!下面请观看由(电工学习网 - www.9pbb.com)用户发布《110kV变电所典型事故分析》的详细说明。

以下事故分析仅以内桥接线的三圈变为例:

110kV变电所典型事故分析

某变电所正常运行方式:

1101线送110kVI段母线、110kVI段母线压变、避雷器、1#主变。

1102#进线送110kVII段母线、110kVII段母线压变、避雷器、2#主变。

110kV母分热备用。 (110kV备投装置备110kV母分)

1#主变35kV经35kVI段母线送:35kVI段母线压变、避雷器及35kVI段母线上的所有出线。

2#主变35kV经35kVII段母线送:35kVII段母线压变、避雷器及35kVII段母线上的所有出线。

35kV母分热备用。(35kV备投装置备35kV母分)

1#主变10kV经10kVI段母线送:10kVI段母线压变、避雷器及10kVI段母线上的所有出线。

2#主变10kV经10kVII段母线送:10kVII段母线压变、避雷器及10kVII段母线上的所有出线。

10kV母分热备用。(10kV备投装置备10kV母分)

事故分析一:110kV母分开关与流变间发生单相永久故障。

事故跳闸开关及主要保护动作情况:1102线开关、2#主变35kV开关、2#主变10kV开关、10kV1#、2#、3#、4#电容器开关跳闸,10kV母分、35kV母分开关合闸。2#主变差动保护动作,10kV备投装置动作,35kV备投装置动作,10kV1#、2#、3#、4#电容器低电压保护动作。

事故处理:现场检查为110kV母分流变A相靠开关侧有明显的对地闪落、接地痕迹。保护检查为2#主变差保护动作,跳1102线、2#主变35kV、10kV开关,35kV、10kV备投装置动作分别合35kV母分开关和10kV母分开关。由于故障点位于110kV母分开关和I段母线闸刀间,仍故障点存在,由对侧电源的零序II段保护(或接地距离保护II段)动作跳对侧的1101线,造成本变电所全所失电,汇报杭调、萧调。首先隔离故障点,根据杭调令:110kV母分开关热备用改冷备用(包括停用110kV备投装置)。

萧调令:

停用35kV、10kV备用电源;

35kV、10kV线路由运行改热备用;

1#主变35kV侧由运行改热备用;

1#主变10kV侧由运行改热备;(由对侧电源对本电所110kVI段母线进行冲击正常)

1#主变35kV侧由热备用改运行;

1#主变10kV侧由热备用改运行;

35kV线路由热备用改运行 ;

10kV线路由热备用改运行;(能带多少负荷就送多少线路)

1102线由热备用改运行(由对侧电源对本变电所110kVⅡ段母线进行冲击)正常;

2#主变35kV侧由热备用改运行;

2#主变10kV侧由热备用改运行;

35kV母分由运行改热备用(包括投入35kV备投装置);

10kV母分由运行改热备用(包括投入10kV备投装置);

35kV线路由热备用改运行;

10kV线路由热备用改运行;(前面未带完的负荷)

杭调令:

110kV母分由冷备用改开关检修。

事故分析二:当一台主变故障后,另一台主变出现超负荷。

开关及主要保护动作情况:1101线开关、1#主变35kV开关、1#主变10kV开关、10kV1#、3#电容器开关跳闸;10kV母分开关、35kV母分开关合闸。1#主变差动保护动作、35kV备投装置动作、10kV备投装置动作、10kV1#电容器低电压保护动作、10kV3#电容器低电压保护动作、2#主变过负荷等光字牌亮。

事故检查及处理:现场检查1#主变差动保护范围内设备,发现在1#主变10kV穿墙A、B相有裂纹,有相间闪落痕迹,造成1#主变差动保护动作,跳开1#进线开关、主变35kV开关和10kV开关,引起35kV备投装置和10kV备投装置动作分别合35kV母分和10kV母分,由2#主变供全所负荷,造成2#主变过负荷,汇报萧调、杭调。首先考虑到2#主变已经过负荷,应由萧调控制10kV负荷,对10kV线路进行拉闸,使主变负荷在额定负荷以下。然后隔离故障点:

1、停用10kV备投装置

2、停用35kV备投装置

3、1#主变10kV侧由热备用改冷备用

4、1#主变35kV侧由热备用改冷备用

5、1#主变110kV侧由运行改冷备用

为了使1#主变在满负荷的情况下不发生温度过热的现象,可以考虑将1#主变的一部分负荷转移出去,以下有两种方法:

方法一:35kV一部分负荷可以改由其余电源点提供,比如将3302线上所带负荷转移至3302线所在35kV变电所的另外一条进线上去。

方法二:考虑到1#主变的事故处理时间可能较长,可以考虑由另外的110kV变电所、220kV变电所通过本变电所的35kV联络线3301线转供35kVI段母线负荷,以达到减小2#主变负荷的目的。具体萧调令:

1、停用3301线保护

2、停用3301线重合闸

3、3301线由冷备用改运行

4、35kV母分由运行改热备用

最后将1#主变改检修及恢复送电。

杭调令:

1、停用110kV备投装置

2、1101线由热备用改运行(包括投入110kV备投装置)

萧调令:

1、10kV1#电容器由热备用改运行

2、10kV3#电容器由热备用改运行

3、1#主变由冷备用改10kV侧开关主变检修

事故分析三:35kVI段母线电压异常,三相电压不一致。

事故检查:现场后台机检查发现35kVI段母线电压异常,A相电压为19.2kV,C相电压为20.5kV,B相电压为20kV。“1#主变35kV电压回路断线”光字牌亮。现场35kVI段母线电压检查未发现异常的声响和气味,所以根据现象初步判断为35kVI段母线压变A相二次熔丝熔断。

事故处理:用万用表测量35kVI段母线压变二次熔丝上下桩头电压值:A相上下桩头电压为53V,B相上下桩头为57V,C相上下桩头为57.2V。压变二次熔丝完好,估计是由于A相高压熔丝未完全熔断造成。根据萧调令35kVI段母线压变由运行改压变检修(注意:母线压变在改检修前应先停用35kV备投装置),对35kVkVI段母线压变高压熔丝进行测量发现A相熔丝熔断,更换熔丝复役后,光字牌自行消失,电压恢复正常。由于35kVI段母线压变A相并未完全熔断,电压下降不大,压变开口三角电压并为达到继电器启动值,所以35kVI段母线接地光子牌未亮。

事故分析四:调度通知10kV1号电容器无法远方合闸。

现场检查:首先后台机检查无任何告警信号(特别检查10kV1号电容器闭锁电容器投切软压板应退出),现场检查开关正常,无异味,开关储能是正常,远方就地小开关在远方位置,控制电源小开关在合上位置,电容器组正常。

事故处理:在未发现异常的情况下,根据萧调令在本变电所后台及就地进行合闸,无法正常合闸,再根据萧调令:
1、10kV1号电容器由热备用改冷备用
2、10kV1号电容器由冷备用改开关检修

等待变检处理。变检检查发现10kV1号电容器开关本体分合闸连杆螺丝掉落,导致开关行程不到位,无法合上电容器开关。

分析10kV电容器后台机无法远方合闸的几种可能性:①反校码错误;②闭锁电容器投切压板在投入位置;③“远方/就地”小开关在就地位置;④控制回路故障(常见为控制电源小开关跳闸);⑤电容器开关小车本体故障。

提醒:《110kV变电所典型事故分析》最后刷新时间 2023-07-10 04:00:07,本站为公益型个人网站,仅供个人学习和记录信息,不进行任何商业性质的盈利。如果内容、图片资源失效或内容涉及侵权,请反馈至,我们会及时处理。本站只保证内容的可读性,无法保证真实性,《110kV变电所典型事故分析》该内容的真实性请自行鉴别。